生化污水处理工艺改造技术的应用?

为响应节能减排政策,河北梅峰焦化有限公司需要对污水生化处理站进行改造,以提高生化处理系统的出水水质稳定性,满足深度处理的进水水质要求。经深度处理装置处理后,达到工业冷却循环供水标准,达到工业水循环利用、节能环保的效果。

河北梅峰焦化有限公司生化废水处理站废水处理能力为265438+100 m3/h,废水主要来源于蒸氨废水、粗苯分离水、甲醇废水和生活污水。为了响应节能减排的政策,有必要对生化污水处理站进行改造,使其出水达到深度处理的条件,并经过深度处理装置处理后达到工业冷却循环供水的标准。

生化处理系统的出水是双膜深度处理系统的进水。为了提高和保证进入双膜深度处理系统的水的稳定性,需要对生化系统进行改造。

1转换的原因

梅峰煤焦化生化污水系统的主体工艺为A2/O工艺(厌氧-缺氧-好氧),厌氧池和缺氧池内均匀分布有填料和布水器。与传统A2/O工艺不同,梅峰煤生化污水回流方式采用内回流方式。

厌氧段和缺氧段其实就是水解反应池,一般装有生物填料和布水器。它们的主要作用是将不易降解的大分子物质水解成小分子物质,同时对污染物也有一定的去除作用。但实际上厌氧阶段的水解是不必要的,一方面对氨氮没有去除作用,浪费了反应时间;另一方面去除了易降解的有机物,不利于后续同样需要碳源的生物脱氮。

另外,生物池内安装半软性填料,污水不断与填料表面接触,形成缺氧和好氧交替生长的生物膜。运行一段时间后,成熟老化的生物膜无法从半软性填料上脱落,无法形成“新老”生物膜的良性循环,导致A池中的生物膜“粘”在半软性填料上,形成球状、块状物体,导致系统无法正常运行。

根据生化废水的特点,综合考虑整个生化系统的现状,对梅峰煤矿生化废水系统的A2/O主体工艺进行了调整,改造为A/O工艺(即缺氧-好氧)。

2转化内容

2.1改造前生化处理出水水质指标

2.2改造内容

(1)A2/O主工艺改为AO工艺,取消了原厌氧池和缺氧池的填料和布水器,厌氧池改造为缺氧池。原系统中缺氧池和好氧池的功能不变。新建好氧池1个,分为2个单元,每个单元的平面尺寸为L× B = 39.0× 21.0m..同时增加1500套硅橡胶膜管曝气机。

(2)鼓风机房:更换鼓风机房离心式鼓风机3台(2用1备用),单台风机能力为140m3/h..从而补充原好氧池和新建好氧池鼓风曝气所需的空气。

(3)污泥井:在原有污泥井基础上增加2台潜水泵。

(1)回用池:改造后生化系统出水包括生化污水进水265438+100m3/h,生化池阶段增加了150m3/h的工艺配水(工艺配水采用双膜法深度处理出水),回用池总处理水量为Q = 360m3/h..重复使用水泵并更换。

(5)加药间:建议将深度絮凝剂PAM更换为性价比较高的生化污水专用药剂M180,并采用相应的加药系统。

2.3生化处理改造后的出水水质指标

3转化结果

通过表1与表2对比,出水COD、氨氮等指标。改造后的生化系统的水质有了很大的提高,达到了污水深度处理的设计进水水质要求,运行良好,深度处理的出水指标也达到了工业冷却循环水补水的水质指标。

4 .对本次改造的意见和建议

(1)加强上游制氨蒸发系统前除油系统的运行管理,最大限度降低焦油排放浓度。

(2)加强甲醇废水排放管理,防止跨管影响水质。

(3)加强设备本身的日常维护,保证其正常使用。

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